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難處理工業廢水—印染廢水處理工程的設計與運行 |
發布者:成都優普環保設備工程有限公司 發布時間:2017/8/17 點擊次數:1585 |
印染廢水屬于難處理的工業廢水,對其處理工藝的研究是當前的一個重要課題。本文結合具體工程的實例,對印染廢水處理工藝進行了詳 細的研究,并對處理后的運行效果及經濟指標進行了分析,旨在為有關方面的需要提供參考。 近年來,隨著我國工業的快速發展,印染工業作為我國傳統的支柱產業之一,也取得了快速的發展。而隨著印染企業的不斷增多,印染企業的廢水排放量更多,印染廢水毒性大、可生化性差、難降解等特性的出現,使得處理難度日益增加,對環境的感染也越來越大,嚴重影響到人們的生活,所以印染企業必須要重視對廢水的處理,積極采取有效的工藝進行處理,以達到排放要求的同時,降低處理費用的目的。 1 廢水的水質水量 根據該公司的生產情況和相關數據,確定該公司廢水設計處理量為5000m3/d,廢水的水質及排放標準見表1。 3 廢水處理工程設計 (1)格柵溝。和調節池合建。 設計尺寸:L×B×H=8.0m×1.0m×2.9m;結構:鋼砼;數量:1座。 配套設備:回轉式粗格柵除污機1臺,寬度B=500mm,柵條間隙b=5mm,N=0.55kW,主體部位及齒耙不銹鋼材質;回轉式細格柵除污機1臺,寬度B=800mm,柵條間隙b=1mm,N=1.1kW,主體部位及齒耙不銹鋼材質。 (2)調節池。底部采用穿孔曝氣管曝氣攪拌。 設計尺寸:L×B×H=21.0m×27.0m×5.5m,有效水深5.0m;結構:鋼砼;水力停留時間:HRT=10.5h;數量:1座。 配套設備:污水提升泵3臺,兩用一備,型號Q=100m3/h,H=13m,N=7.5kW;鼓風機1臺,Q=12.37m3/min,P=0.06MPa,N=22kW,轉速1400rpm。 (3)混凝反應池和初沉池。混凝反應池和初沉池合建,混凝反應池底部采用穿孔曝氣管曝氣攪拌。 混凝反應池設計尺寸:L×B×H=12.0m×2.0m×4.7m,有效水深4.3m;初沉池設計尺寸:Φ×H=16.0m×4.7m,有效水深4.3m;數量:各1座;結構:鋼砼;混凝反應池水力停留時間:HRT=30min;初沉池表面負荷:q=1.04m3/m2•h。 配套設備:PAC加藥罐1個,PE材質,容積V=6m3;PAM加藥罐1個,PE材質,容積V=2m3;中心傳動懸掛式刮泥機1臺,Φ=16.0m,N=0.55kW;排泥泵2臺,一用一備,Q=50m3/h,H=10m,N=3kW。 (4)水解酸化池。采用復合式水解酸化池的設計形式,設計池體、布水、出水收集裝置、排泥裝置同升流式水解酸化池相同。復合水解酸化池上部是由填料及附著的生物膜組成的填料層,二者的結合很大程度上提高了反應器的有效容積和微生物量,降低了污泥流失,提高了處理效率和抗沖擊負荷能力。填料層設計高度為2m,位于水下2m至4m。水解酸化池采用底部脈沖布水,通過水力沖刷,保障泥水混合效果及生物膜的生長代謝。 設計尺寸:L×B×H=18.0m×18.0m×8.5m,有效水深8.0m;結構:鋼砼,池內壁FRP防腐;水力停留時間:HRT=12.4h;數量:1座。 配套設備:脈沖布水器及布水管4套;組合填料648m3,盤片Φ=150mm,高度H=2000mm,片距h=80mm,每片盤重3.5g,絲重1.6g。 (5)接觸氧化池。接觸氧化設計有3.5m高度的彈性填料層,池底部采用曝氣器選擇膜片式微孔曝氣器。設計尺寸:L×B×H=19.0m×30.0m×5.5m,有效水深5.0m;結構:鋼砼;水力停留時間:HRT=13.6h;數量:1座。 配套設備:彈性填料1995m3,單個直徑Φ=150mm,高度H=3500mm;膜片式微孔曝氣器2000套,單個直徑Φ=215mm;在線溶氧儀2套。 (6)二沉池。 設計尺寸:Φ×H=18.0m×4.5m,有效水深4.0m;結構:鋼砼;表面負荷:q=0.82m3/m2•h;數量:1座。 配套設備:泥回流泵2臺(兼排泥),一用一備,Q=80m3/h,H=10m,N=4kW;中心傳動懸掛式刮泥機1臺,Φ=18.0m,N=0.55kW。鼓風機3臺,兩用一備,Q=33.69m3/min,P=0.06MPa,N=55kW,轉速1000rpm。 (7)脫色反應池、末端混凝沉淀池及排放水池。脫色反應池、末端混凝沉淀池及排放水池合建,脫色反應池底部采用穿孔曝氣管曝氣攪拌。廢水經排放水池自流排入江河。 脫色混凝反應池設計尺寸:L×B×H=12.0m×2.0m×4.7m,有效水深4.3m;末端混凝沉淀池:Φ×H=16.0m×4.7m,有效水深4.3m;排放水池尺寸:L×B×H=12.0m×2.0m×4.7m,有效水深4.3m;數量:各1座;結構:鋼砼;脫色混凝反應池水力停留時間:HRT=30min;末端混凝沉淀池表面負荷:q=1.04m3/m2•h;排放水池水力停留時間:HRT=30min。 配套設備:PAC加藥罐1個,PE材質,容積V=6m3;PAM加藥罐1個,PE材質,容積V=2m3;脫色劑加藥罐1個,PE材質,容積V=6m3;中心傳動懸掛式刮泥機1臺,Φ=18.0m,N=0.55kW;排泥泵2臺,一用一備,Q=50m3/h,H=10m,N=3kW。 (8)輻流污泥濃縮池。 設計尺寸:Φ×H=12.0m×5.5m,有效深度5.0m;結構:鋼砼;數量:1座。 配套設備:污泥濃縮機1臺,Φ=12.0m,N=0.55kW;螺桿泵3臺,Q=20m3/h,P=0.6MPa,N=5.5kW。 (9)其他配套構筑物包含:1座脫色劑溶藥池、1座PAC溶藥池、2座PAM溶藥池;建筑包含:污泥脫水間、配電間、風機房、化驗室、倉庫,各1座。污泥脫水間內設置板框壓濾機3臺,過濾面積180m2,濾室總容量2.7m3,N=3kW。 4 運行效果 該廢水處理工程調試期約3個月,各工藝單元運行正常,出水水質達到排放標準,并通過了當地環保局監測驗收,各工藝單元處理出水指標。 5 經濟技術指標 (1)工程投資:總投資546萬元,其中土建費用280萬元,設備費用219萬元,安裝費26萬元,設計費與調試費用6萬元,其它費用15萬元。 (2)運行費用:動力費為0.472元/m3,藥劑費為0.65元/m3,人工費為0.084元/m3,總運行費用為1.206元/m3。 6 結語 綜上所述,采用“混凝沉淀+復合式水解酸化+ 接觸氧化+脫色混凝沉淀”組合工藝來處理印染廢水,實踐證明,該工藝設計合理成熟,設施運行簡便,運行費用低,處理效果良好,出水能穩定達標,可供其他印染工業廢水處理參考。在今后的工程實踐中,我們應不斷探索與研究經濟、環保且又安全可行的方法來處理印染廢水,以避免印染廢水污染,從而實現可持續發展。 |
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